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1. CCUS井封隔器胶筒耐二氧化碳腐蚀性能评价
王邃 , 宋少华, , 陈森 , 张立义 , 陈治军 , 李彦鹏,
新疆石油天然气    2024, 20 (4): 50-59.   DOI: 10.12388/j.issn.1673-2677.2024.04.007
摘要71)      PDF (8242KB)(29)    收藏

封隔器作为CCUS驱油作业的重要工具,其胶筒的可靠性直接影响封隔器性能,为探索其在临界CO2环境中的耐腐蚀性能,分别研究了丁腈橡胶(NBR)、氢化丁腈橡胶(HNBR)、氟橡胶(FKM)在模拟超临界CO2环境中的耐腐蚀性和力学性能。高温高压腐蚀实验结果显示,实验后NBR胶筒质量增加最大(6.81%),HNBR胶筒质量增加最小(2.48%);NBR胶筒外径增幅最大(4.21%),HNBR胶筒外径增幅最小(2.65%);FKM材料拉伸强度降低幅度最大(66.85%),HNBR材料拉伸强度降低幅度最小(37.78%)。研究结果表明,环境温度和服役时间的增加可加快CO2等腐蚀介质进入橡胶内部的速率,从而加剧橡胶交联网络的破坏,使其力学性能下降。氢化丁腈橡胶因内部不饱和双键等弱键的数量少于丁腈橡胶、键能高于氟橡胶的N-O键,其耐CO2腐蚀能力要优于氟橡胶和丁腈橡胶,在超临界CO2环境中性能相对稳定。因此宜选用氢化丁腈橡胶作为CO2驱注入井封隔器的密封材料。

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2. KMK油田稠油水平井增产技术研究
张磊, 钟鼎, 秦文冲, 伍文英, 陈森
新疆石油天然气    2017, 13 (3): 52-55.  
摘要14)      PDF (1115KB)(7)    收藏
哈国KMK油田库姆萨伊油藏属于边底水稠油油藏,水平井蒸汽吞吐开采过程中存在油层剖面动用不均、边底水侵入等问题.通过从油藏、注采参数和工艺等方面研究了影响开发效果的主要因素;利用多因素正交试验法研究了各注采参数之间的关联,确定了最佳注采参数;针对边底水侵入的井进行了氮气泡沫调剖技术的研究,2口高含水井由实施前的100%降低至85%,日产油量提高5.1t/d;针对剖面动用不均问题,优化注汽管柱后,水平段温度均匀,周期产油量提高356t,油汽比提高0.11.现场应用表明,实施注采参数优化、氮气泡沫调剖、优化注汽管柱等配套技术后,改善了水平井开发效果,为国内外同类油藏水平井开发提供了借鉴.
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3. 风城SAGD油砂微压裂扩容效果评价方法研究
何小东, 张磊, 黄勇, 杨洪, 陈森
新疆石油天然气    2017, 13 (3): 29-32.  
摘要20)      PDF (1481KB)(6)    收藏
利用疏松油砂在一定有效围压作用下发生扩容现象的特征,现场采用注热流体对油砂进行微压裂技术,以促进井筒附近油砂发生扩容现象,快速建立SAGD注采水平井井间水力连通通道.该技术可以明显缩短SAGD预热周期,节约蒸汽用量,大幅降低开发成本.而目前尚无一种有效的方法评价油砂在该技术实施后的扩容效果.根据油砂微压裂扩容机理,建立表征油砂扩容过程的水力连通系数和扩容半径两个新的概念,并提出相应的计算方法.现场应用表明,该方法可对油砂微压裂扩容分析提供一种量化评价手段,具有较强的实用性.
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4. 风城SAGD微压裂扩容启动数值模拟及应用
杨洪, 陈森, 张玉凤, 张磊, 黄勇
新疆石油天然气    2017, 13 (2): 38-42.  
摘要18)      PDF (2607KB)(6)    收藏
风城SAGD开发普遍存在启动周期长、蒸汽消耗量大的问题.采用微压裂扩容启动技术可大幅缩短启动周期,经济效益显著.利用ABAQUS有限元软件,综合考虑油砂力学本构特性和油砂扩容过程孔渗动态变化,分析了不同渗透率和不同夹层位置储层的SAGD井组微压裂扩容过程.结果表明:通过微压裂扩容,渗透率越大的储层井间更容易快速建立连通,且孔渗增加的范围越大,有助于提升施工后转蒸汽循环的预热效果;夹层及被夹层所隔挡的区域,孔渗基本没有改变,若注压条件不能突破并间夹层,则通过微压裂扩容也难以快速建立井间连通.与现场实例结合,证实了渗透率和井间夹层对微压裂扩容施工效果的影响.建立的模型和方法可用来评价施工效果和优化施工参数.
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5. 风城SAGD水平井杆柱偏磨分析与对策研究
黄勇, 刘崇勇, 游红娟, 周晓义, 陈森
新疆石油天然气    2017, 13 (1): 86-89.  
摘要13)      PDF (1121KB)(10)    收藏
风城浅层稠油水平井举升杆柱存在偏磨,影响了SAGD经济有效开发.为了缓解偏磨问题,在SAGD水平井实钻轨迹的基础上,根据杆柱抗弯程度及不同区块加重杆的配置原则,分析了风城浅层稠油水平井杆管偏磨的原因,通过微元法力学分析,形成了以单井实钻轨迹、泵型、井液粘度和工作制度相结合的杆柱优化配置方法,并提出了小尺寸加重杆和防脱器的使用原则.根据优化方法设计的抽油杆组合,节约加重杆材料可达50%,同时降低了抽油机载荷,现场试验后生产平稳,取得了良好的应用效果.
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6. SAGD生产井合理井下Subcool分析研究
宋晓, 陈森
新疆石油天然气    2012, 8 (z1): 11-16.  
摘要9)      收藏
新疆风城油田稠油资源丰富,已探明储量3.6×108t,部分特超稠油油藏用常规蒸汽吞吐方法难以有效开采.为此,风城油田于2008年开始开展SAGD先导试验,由于油藏物性及国外存在一定差异,因此,各项配套工艺技术均需要试验研究.根据理论研究和国内外操作经验,Subcool控制是SAGD生产阶段的关键之一,它代表SAGD井下液面控制的合理性.通过数值模拟及现场应用情况分析,初步掌握了适合风城油田不同生产方式的Subcool值.
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7. 双水平井SAGD循环预热技术及现场应用
陈森, 窦升军, 游红娟, 郭文德
新疆石油天然气    2012, 8 (z1): 6-10.  
摘要11)      收藏
SAGD循环预热效果是影响SAGD开发的关键因素之一,它关系到SAGD生产阶段调控难度和最终采收率,SAGD循环预热效果决定着井对之间热连通效果及蒸汽腔的初始发育状态.通过优化设计循环预热管柱结构、关键操作参数及调控方法,并在风城重37SAGD先导试验区进行现场实施.现场试验表明,优化后的双水平井SAGD循环预热技术提高了循环预热连通均匀程度和缩短了循环预热周期,转SAGD生产初期生产状态较好,该技术效果显著,是一种值得推广的技术.
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8. MGT导向技术在SAGD双水平中的应用及研制
陈若铭, 陈勇, 罗维, 尹邦国, 唐亮, 陈森强
新疆石油天然气    2011, 7 (3): 25-28.  
摘要29)      PDF (220KB)(13)    收藏
SAGD双水平井的施工对井眼轨道的精确测量和层间位置的准确计算提出了很高的要求,磁导向技术就是解决这一需求的核心。它是利用测量的磁场信号来确定正钻井相对于参考井距离和方位的一种导向技术。本文主要阐述了用于SAGD双水平井钻井作业的MGT导向技术应用理论、操作参数、技术特点等;分析了MGT技术在风城油田的现场应用情况;最后针对克拉玛依钻井工艺研究院正在研制的磁导向技术进行了简单的介绍。
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9. 大直径玻璃钢内筒保型取心工具研制
方明, 王新东, 谢勇, 王平现, 陈森强
新疆石油天然气    2009, 5 (3): 74-78.  
摘要16)      PDF (261KB)(7)    收藏
我院研制出的大直径玻璃钢内筒保型取心工具,通过增大岩心直径,有效地增加了岩心柱自身的强度,提高了岩心成型性和收获率;选用玻璃钢内筒代替原有的钢筒,减小了取心钻进过程中岩心入筒的阻力,减少了因堵心、磨心造成的岩心损失,保证了岩心的成型率和正常的取心机械钻速;同时,出心时可直接切割玻璃钢内筒、冷冻岩心,提高了松散岩心的取样率.该工具先后在克拉玛依油田、哈萨克斯坦国肯基亚克油田和吐哈油田等地进行应用,大幅度提高了平均取心收获率和岩心成型率等技术指标,取得了良好的综合效益.本文主要介绍了该工具研制过程中的几个重点问题.
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